Il mio OKto stacca dal suolo perfettamente rimanendo in aria lasciando il Gas . Testatolo ad un'altezza di qualche metro non di più. ( note si alza quasi alla metà del gas mi sembra un po tanto calcolando che ancora non ha montacamera ne niente, anche se lo sto alzando con una batteria sola da 5000 a 4 s)
L'unica cosa che non sono molto sicuro e che ho dovuto alzare molto il valore del P fino 5.700 ed alzare il valore del P (Thorottle Rate a 0.300) ed anche altri valori che allego schermata.
Monto dei motori da 180 watt con eliche graupner da 10 :
No Load Speed 800 rpm/volt
- 22mm diameter x16mm length
- Power 180watts
- Load Current Max 17A (20A bursts 10secs)
- Prop Size 10" – 11"
- Lipo Size 3s – 6s
- 600mm 16AWG black cables with Male Bullet connectors
- Weight 68g without cable (approx.)
- Max Thrust 1160g
- 0.2mm Stator Laminations
Ancora devo fare l'auto trim , ma il tempo non lo permette.
Difetto rilevato al momento tende leggermente ma di pochissimo a ruotare , credo dipenda dal blocco coda, oppure dal valore P Stabilize troppo alto.
Potete darmi qualche consiglio grazie :)
Tags: Configurazione, PID

99% problemi di compass dovuti ad elettromagnetismo parassita.
Lo puoi verificare ancorando bene il tuo octo a terra, armi i motori (eliche installate), vai su col throttle (non passare il 50% per sicurezza) e guardi sul planner via telemetria la riga rossa della direzione compass, la vedrai ruotare più dai gas.
Attendo conferma poi ti dico in caso cosa fare.
Permalink Reply by Fabrizio Pudda on May 6, 2012 at 5:16am
Permalink Reply by Fabrizio Pudda on May 6, 2012 at 5:18am
Permalink Reply by Fabrizio Pudda on May 6, 2012 at 5:20am
Permalink Reply by Fabrizio Pudda on May 7, 2012 at 2:33pm ciao Marco,
viste le foto del grafico , idee...

Mi lasci qui il log di queste prove? Non quello telemetrico ma l'interno all'APM.
Permalink Reply by Fabrizio Pudda on May 8, 2012 at 6:49am Ciao sono riuscito a risolvere il problema erano un valore leggermente troppo alto di pochissimo che mi causava lo spostamento della coda , per il momento sembra andare bene . Adesso passo all'allestimento per le riprese video.
Grazie :)
Permalink Reply by Andrea & Antonio & C. on May 8, 2012 at 8:42am valore leggermente troppo alto di che?
Permalink Reply by Fabrizio Pudda on May 8, 2012 at 9:35am praticamente ho incrementato il valore P dello stabilize yav ed il valore IMAX ma faceva ancora il difetto però sentiva megli i comandi perciò l'ho lasciato.
Poi ho provato ad'aumentare e diminuire il valore P dello stabilize Roll e Pitch tante volte il valore era troppo basso o alto, ma faceva lo stosso problema .
Poi alla fine ho aumentato il valore dello stabilize D di qualche punto per vedere come si comportava ed era peggiorata la situazione l'ho rimesso al valore precedente ed ho abbassato ulteriormente di 5 punti .
Ed ho risolto il problema che si spostava la coda quando davo gas, adesso sta fermo come una tavola dai primi voli sembra perfetto , non sono andato più di 15 metri circa. nei prossimi voli vi aggiorno se riscontro problemi .
Permalink Reply by Andrea & Antonio & C. on May 8, 2012 at 10:40am grazie, sei stato molto utile
Permalink Reply by Fabrizio Pudda on May 8, 2012 at 12:32pm Adesso che sono riuscito a regolarlo manualmete, appena c'è una giornata buona faccio l'auto trim
Season Two of the Trust Time Trial (T3) Contest has now begun. The fourth round is an accuracy round for multicopters, which requires contestants to fly a cube. The deadline is April 14th.671 members
1280 members
8 members
182 members
15 members
© 2013 Created by Chris Anderson.
Powered by
