1° CRASH

Credo di aver esagerato con il settaggio, troppo reattivo, come a toccato terra è impazzito compensando

la sollecitazione dell'impatto (non è stato violento), lo ha sbilanciato e le controreazioni lo hanno portato a fare un bel Flip.... o..... Flop.....

ho tentato di reagire ma già stava a capa sotto!!!!!!!

E' andata bene solo dei cuscinetti del motore N°2.......

 

APM2 parametri
Rate Roll P :7.00 -
Stabilize D:0,15 -
THR_ALT_P: 0,7 -
THR_ALT_I:0,3 -

 

ecco il video

http://youtu.be/d0dd5howUiY

 

ho notato che con atterraggi bruschi APM2 e diminuedo il gas reagisce aumentando il gas di botto così facendo fa fare un salto prima di atterrare con i motori spenti.

 

Qualcuno sa perchè?

Best Regards

 

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Replies

  • Ciao

    ti do un link dove puoi trovare dei pdf esplicativi su i PID di navigazione e landing

    certo 2m/s come approccio è veloce devi controllare anche i pid del raggio di virata.

    c'è anche questo link   AC2_Loiter

    Guide

  • Developer

    Ritocchino ai tuoi parametri, carica questi e fammi sapere... :-)

    Quadrottero__T9X_01_07_.param

    https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/3692456001?profile=original
  • Developer

    Hai semplicemente qualche parametro di stabilizzazione un pò troppo alto, quando il quad ha toccato terra si è innescata la classica oscillazione in loop che ti ha fatto crashare.
    Riduci notevolmente RATE_P e STAB_P, abbassa STAB_I da 0.1 a 0 ed usa invece RATE_I a 0.01.
    Queste modifiche, da me indicate, saranno il default nel prossimo codice.
    Non credo che tu possa avere RATE_P a 7, il quad non potrebbe volare... :-)
    Allegami qui per cortesia il tuo file di configurazione completo, salvandolo dal planner con l'apposita opzione.

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