"Ciao Marco:)
cioè devo settare il canale 7 dell'arduino sul alt Hold e trimmare finche non mantine ela posizione ...e come faccio a sapere il valore massimo e minimo non ne parla nella configurazione di PID "
"Ciao a tutti :)
dopo un periodo che non ho potuto fare test con L'arduino mi ero fermato ..
Da qualche settimana ho ripreso, sono riuscito a configurare i PID , fatto l'ultimo aggiornamento e ho capito meglio come funzionano i parametri di volo.…"
"ciao a tutti come state ..spero bene ...ormai sono tre mesi che per lavoro non ho potutto fare test di volo, l'ultimo risale a Maggio. Spero di potervi aggiornare presto sul mio oktocopter. un saluto a tutti
"praticamente ho incrementato il valore P dello stabilize yav ed il valore IMAX ma faceva ancora il difetto però sentiva megli i comandi perciò l'ho lasciato.
Poi ho provato ad'aumentare e diminuire il valore P dello stabilize Roll e Pitch tante…"
"Ciao sono riuscito a risolvere il problema erano un valore leggermente troppo alto di pochissimo che mi causava lo spostamento della coda , per il momento sembra andare bene . Adesso passo all'allestimento per le riprese video.
Grazie :)"
Il mio OKto stacca dal suolo perfettamente rimanendo in aria lasciando il Gas . Testatolo ad un'altezza di qualche metro non di più. ( note si alza quasi alla metà del gas mi sembra un po tanto calcolando che ancora non ha montacamera ne niente,…
"per PID troppo alti sullo YAW S/R intendi il valore dello stabilizze yaw oppure del rate yaw .oppure entrambi.
Perchè ho provato a diminuire il valore P dello stabilizze Yaw ma peggiora credo sia una cosa di qualche punto perchè è leggerissimo lo…"