"Hallo Felix,
Ich nutze jetzt 4s LiPo's und der X4 fliegt sich viel besser.
Kurz noch eine frage, wenn ich die X4 Parameter verwende sollte ich dann noch Autotune durchführen oder sind die Parameter schon auf den X4 perfektioniert?
"Hallo zusammen,
Erst mal möchte ich alle danken dir mir geholfen haben.
Ich habe den Motor und das ESC ausgewechselt. Jetzt fliegt er echt super. Hier mal ein Video nach der Reparatur. http://youtu.be/hhnAHoZs3Kw
Bin bis jetzt echt sehr zufrieden.…"
erstmal möchte ich dir Danken das du mir so Hilfst. Das ist sehr nett.
RTL habe ich noch nicht getestet, wie gesagt hab in erst seit Donnerstag in der Luft. Alles nicht so einFach wenn man von 0 Anfängt. Man wird förmlich erschlagen…"
"In LOITER hält er die Position, ist aber unruhig. Er fängt nicht an zu kreisen. Er ist in LOITER unruhiger als in Stabilize und Altitude Hold.
Autotune habe ich noch nicht durchgeführt habe ihn auch erst seit Donnerstag in der Luft also noch nicht…"
"So, ich habe den Motor mit einem anderen Motor getauscht. Jetzt ist es so das der getauschte Motor das verhalten zeigt. Scheint also ein Problem beim ESC zu liegen. Defekt? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Gruß Michael"
"Ich bin in dem Moment dabei den Quad wieder zu zerlegen um auch die Anschlüsse zu testen, dazu später vielleicht mehr.
Der Kompass ist ein "3DR UBlox GPS + Compass Module" das auf einem GPS-Mast befestigt ist.
"Hallo Helmut,
vielen dank für deine Hilfe.
Das mit dem Motor werde ich testen muss dazu aber erst mal alles wieder zerlegen :-(.
Den compassmot habe ich durchgeführt hier mal meine Werte.
Hallo Zusammen, Meine Name ist Michael ich bin 35 Jahre und komme aus dem Saarland. Ich bin dabei mir einen (FPV)Copter zusammenzubauen. Als Basis habe ich mir dieses Set gekauft. http://synosystems.de/de/multikopter...-set-2014.html Des…