日本に居るDIYDronesのメンバーのグループです。ArduCopter、ArduPilotまたは、個人用のUAVを日本語で情報交換出来ます!(英語ももちろんOK)
A group for Japan based DIYDrones members to share and discuss info related to ArduCopter, Ardupilot or anything else related to personal UAVs. Japanese or English a-ok!
Comments
Randyさん
コメントありがとうございます。
やはりフィルタが影響する可能性があるということですね?
スパンが20センチ強で5インチ程度のペラを高回転で回すクワッドにこのフィルターは非常に助けになりますが、これを使うのは得策でないということですね?
PixhawkではIMUは二つだからバイブレーションに強いです。
Tomi Mizyaさん
コメントいただき有難うございます。
動画ではLoiterで高度を失うような感じですが、私の場合はAlt-holdで機体が上下に変動し、一定高度を維持してくれないのです。MPの高度の数字をみると数メートル単位で読み取り高度が変動します。
ただ、同じ機体にPixhawkではこの現象は発生しません。
発生しているコントローラは MINI APM 2.62 ArduPilot Mega Flight Control Board となっていますが、おそらくHKPilotのミニサイズ版だと思います。
それと、CRIUS AIO Pro V2でも同じでした。(こちらのソフトはMegapirateNGですが) AIO ProはMultiWiiではバイブレーションフィルターに関係なく気圧センサーは正常に読み取れているようでしたので、ハードのトラブルでは無く何らかの設定の問題かなにかがあるのかなと思っておりました。
@jpseue,
ArduCopterは気圧計と加速度計のデータを合わせて高さを推測します。そのMPU6Kのフィルタを高くすると加速度計の小さい揺れがフィルタを通て高さの推測に妨害になる。逆に超低くするとArduCopterは大きい揺れでも見えなくなります。大体良いのは10hzから48までみたいです。でも最近あまりそのフィルタをいじらなくても良いと思います。Defaultは20でそれは何のフレームでも良いみたいです。
jpsueさん
所有する3DR製2台とJdrone1台ではそのような症状に悩んだことがないので頓珍漢かもしれませんが、下記動画のような状態でしょうか。
https://www.youtube.com/watch?v=NA_XlI_Ra2I
どこのAPMですか?
はじめまして、もうすぐ還暦のArduCopter初心者です。
MultiWiiベースのナビ(オートパイロット)で遊んでいたのですが、高度維持やポジションホールドやヘディング制御に物足りなさを感じ、ArduCopterを試し始めています。
モータースパン230mmの小型クワッドに当初はATmega2560ベースのコントローラを載せて調整をしていましたが以下の問題がどうしても解決できず、今は先日購入したPixhawkでオートパイロットの試行錯誤を繰り返しています。
ただ、このサイズのクワッドにPixhawkはやはり重く、皆様のアドバイスで何とかATmega2560ベースの軽量なコントローラに戻したいと思っています。
で、私の抱えるトラブルなのですが、
ジャイロのバイブレーションフィルターを98Hzで使用した場合にAlt-holdが大暴れすることです。(48Hzでも同様) MissionPlannerで高度をモニターしていると観測している高度が大きく振れていました。バイブレーションフィルターをデフォルトに戻すとAlt-holdは安定します。(機体はバイブレーションを起こしますが。。。)
バイブレーションフィルターと高度センサーにどういう因果関係があるのか判らず、一旦投げ出しています。同様の現象を解決された方がいらっしゃればアドバイスをお願いいたします。
自作T6機のローターを安物カーボンから、折りたたみ式の15.5インチに交換。ついでにモーターを覗いてみると。ゲッ!! エナメル線の被覆に傷を発見。しかも、グルリと一周傷が入っている。 ランディング時に巻き上げられた小石等が混入してなかで回ってしまったらしい。 それも6個中2個のモーターに。 モーターを交換したくても廃盤になってしまってるらしく、購入したくても出来ない状況。 全交換すれば3万コース。中国のおネーサンにできて、俺に出来ない訳は無い。 全モーターのエナメル線の巻き直しを決意したのでありました。
Japan Drones に、APMやPixhawkが、入荷している模様です。
中華クローンでなくて、本物を選びましょう;-)
当人は、VR-Brain-mini 待ちですが。。
昨日7/10はNHKさんが空中台車の取材にきてくれました。
でも、台風が通過する中のデモフライトでは、
気圧センサがいまいちで、高度が全然維持できない。
スロットルだけマニュアルのデモになりました。
Arducpoter 3.1.5 を改造して、Alt_Holdで自動離陸できるようにしました。
Autoで離陸したときに機体が暴れることがあり、
これはGPSのデータの影響かと考えました。
そこで、GPSを使わない自動離陸をつくってみました。
今回、VisualStudioで製作・焼きこみができました。